Branża budowlana, zwłaszcza sektor produkcji materiałów budowlanych, takich jak gips, charakteryzuje się wysokim zużyciem energii. Jednym z kluczowych elementów wpływających na koszty operacyjne jest zużycie sprężonego powietrza, które zasila różne etapy procesu produkcyjnego. Nadmierne zużycie energii w sprężarkowni, nieszczelności w systemie oraz nieefektywna dostawa sprężonego powietrza mogą generować znaczące straty finansowe oraz wpływać negatywnie na efektywność produkcji.
W odpowiedzi na te wyzwania zrealizowano projekt redukcji całkowitego zużycia sprężonego powietrza, który miał na celu zmniejszenie zużycia energii z 120 kWh do 110 kWh na godzinę, co oznaczało 8% poprawę względem stanu początkowego. Projekt zakończył się sukcesem, osiągając prawie 10% redukcję zużycia energii oraz oszczędności na poziomie 12 214 EUR rocznie. Co więcej, projekt ten zrealizowano w 5 miesięcy, co podkreśla skuteczność zastosowanych rozwiązań.
Przyjrzyjmy się szczegółom tego efektywnego przedsięwzięcia.
Wyzwania i Kontekst Projektu
Proces produkcji gipsu obejmuje wiele etapów technologicznych, w których kluczową rolę odgrywa sprężone powietrze, zasilające m.in.:
- Piec obrotowy (Rotary Kiln),
- Piec perlitowy (Perlite Kiln),
- Mikser,
- Linię pakującą.
Nadmierne zużycie energii w sprężarkowni wynikało z:
- Niezidentyfikowanych strat ciśnienia w systemie sprężonego powietrza,
- Nieszczelności w instalacji, które prowadziły do nieefektywności systemu,
- Konieczności korzystania z powietrza sprężonego z sąsiedniej fabryki, co generowało dodatkowe koszty,
- Nieoptymalnego ustawienia ciśnienia roboczego, co zwiększało zużycie energii.
Celem projektu było:
- Zmniejszenie zużycia energii o 8%, poprzez redukcję zapotrzebowania na sprężone powietrze,
- Poprawa efektywności operacyjnej poprzez eliminację strat ciśnienia oraz nieszczelności w systemie,
- Obniżenie kosztów operacyjnych dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu sprężonego powietrza.
Projekt był realizowany w branży budowlanej, w obszarze produkcji gipsu, obejmując kluczowe urządzenia produkcyjne oraz sprężarkownię.
Kluczowe Działania i Rozwiązania
Aby osiągnąć wyznaczone cele, skoncentrowano się na kilku kluczowych działaniach:
- Analiza Procesu Zużycia Sprężonego Powietrza
Dokonano szczegółowej analizy procesu, identyfikując kluczowe przyczyny nadmiernego zużycia energii, w tym:- Straty ciśnienia pomiędzy sprężarkami a osuszaczami, co powodowało nieefektywność systemu,
- Nieszczelności w systemie sprężonego powietrza, które prowadziły do marnotrawstwa energii,
- Nieoptymalne ustawienia dysz dmuchających w silosie strat gipsu.
- Optymalizacja Procesu Sprężonego Powietrza
Wdrożono szereg rozwiązań, które przyniosły spektakularne rezultaty:- Renowacja DASAG oraz zakup części zamiennych w celu utrzymania maszyny w dobrym stanie technicznym,
- Wprowadzenie standardu utrzymania ruchu w systemie SAP, co umożliwiło regularne przeglądy i konserwację urządzeń,
- Eliminacja marnotrawstwa ciśnienia powietrza pomiędzy sprężarkami a osuszaczami, co zwiększyło efektywność systemu,
- Optymalizacja dysz dmuchających w silosie strat gipsu, co zmniejszyło zużycie sprężonego powietrza,
- Stopniowa redukcja ciśnienia powietrza w sprężarkowni z 7,5 bar do 7,0 bar, co pozwoliło na zmniejszenie zużycia energii przy zachowaniu efektywności procesu.
- Zaangażowanie Wielodyscyplinarnego Zespołu
W procesie optymalizacji uczestniczył zespół wielodyscyplinarny, który:- Wykorzystał narzędzia analityczne, takie jak Mapa Strumienia Wartości (VSM), diagram Ishikawy, matryca korzyści-wysiłku oraz burze mózgów,
- Prowadził regularne spotkania projektowe, co pozwoliło na bieżąco monitorować postępy i wdrażać korekty.
- Monitorowanie i Kontrola Procesu
Wdrożono bardziej szczegółowe procedury kontroli jakości oraz monitorowania wyników, co przyczyniło się do:- Regularnego monitorowania zużycia energii oraz kontroli wyników na poziomie miesięcznym,
- Przygotowywania raportów zużycia energii oraz analizy efektywności działań optymalizacyjnych,
- Ścisłej współpracy z działem technicznym, aby zapewnić utrzymanie osiągniętych wyników.
Kluczowe Wyniki i Korzyści
Projekt przyniósł znaczące wyniki, które wpłynęły na poprawę efektywności operacyjnej oraz obniżenie kosztów produkcji:
- Zmniejszenie zużycia energii o prawie 10%, co oznaczało redukcję zużycia z 120,0 kWh do 108,2 kWh na godzinę,
- Oszczędności na poziomie 12 214 EUR rocznie, co zostało osiągnięte dzięki optymalizacji systemu sprężonego powietrza oraz eliminacji nieszczelności,
- Poprawa efektywności operacyjnej w procesie produkcji gipsu,
- Zwiększenie niezawodności systemu sprężonego powietrza, co zredukowało ryzyko przestojów produkcyjnych.
Wyzwania i Przyszłe Perspektywy
Realizacja projektu nie była pozbawiona wyzwań:
- Opór przed zmianą – niektórzy pracownicy obawiali się, że optymalizacja może wpłynąć na bezpieczeństwo pracy,
- Dostosowanie systemu sprężonego powietrza – wymagało to ścisłej współpracy z działem utrzymania ruchu oraz dostawcami urządzeń,
- Utrzymanie wysokiej efektywności systemu – konieczne było zapewnienie, że zmniejszenie ciśnienia powietrza nie wpłynie na jakość produkcji.
Podsumowanie: Innowacja na Rzecz Efektywności i Obniżenia Kosztów Produkcji
Projekt redukcji zużycia sprężonego powietrza w produkcji gipsu zakończony w 5 miesięcy jest doskonałym przykładem innowacji na rzecz efektywności energetycznej oraz obniżenia kosztów produkcji.
Polecamy:
Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.
POBIERZ NASZ KATALOGWhatsApp us