Branża meblarska zmaga się z wysokimi wymaganiami jakościowymi klientów, dla których precyzyjne wymiary produktów mają kluczowe znaczenie. Nawet niewielkie niezgodności wymiarowe mogą prowadzić do reklamacji, zwiększonych kosztów oraz utraty zaufania klientów. W odpowiedzi na te wyzwania zrealizowano projekt optymalizacji produkcji formatek sprężynowych używanych w materacach, który miał na celu redukcję zgłoszeń jakościowych o 30% oraz obniżenie kosztów produkcji. Projekt zakończył się spektakularnym sukcesem, osiągając 60% redukcję zgłoszeń jakościowych oraz oszczędności na poziomie 201 000 PLN rocznie. Co więcej, projekt ten zrealizowano w 8 miesięcy, co podkreśla skuteczność zastosowanych rozwiązań.
Przyjrzyjmy się szczegółom tego innowacyjnego przedsięwzięcia.
Wyzwania i Kontekst Projektu
Problem z niezgodnymi wymiarami formatki sprężynowej w materacach istniał od momentu wdrożenia nowej linii produktów, czyli przez ostatnie 3 lata. Niezgodności te prowadziły do powstawania szczelin pomiędzy łóżkiem a materacem, co skutkowało:
- Reklamacjami i zwiększonymi kosztami,
- Potrzebą większego nadzoru nad produkcją oraz częstszymi audytami,
- Utratą reputacji marki oraz spadkiem sprzedaży.
Projekt miał na celu:
- Zredukowanie zgłoszeń jakościowych o 30%,
- Poprawę jakości produktów oraz utrzymanie satysfakcji klientów,
- Optymalizację kosztów produkcji poprzez zmniejszenie liczby używanych komponentów.
Projekt był realizowany na wydziale produkcji sprężyn, ponieważ formatka sprężynowa była kluczowym elementem konstrukcyjnym materacy i głównym nośnikiem wymiaru. Sponsorem projektu był menadżer wydziału produkcji sprężyn, co podkreśla strategiczne znaczenie tej inicjatywy.
Kluczowe Działania i Rozwiązania
Aby osiągnąć wyznaczone cele, skoncentrowano się na kilku kluczowych działaniach:
- Analiza Procesu Produkcji
Szczegółowo przeanalizowano proces produkcji formatki sprężynowej, identyfikując kluczowe przyczyny niezgodności wymiarowych. Skoncentrowano się na etapach montażu oraz kalibracji maszyn produkcyjnych. - Optymalizacja Formatki Sprężynowej
Opracowano nowe podejście do konstrukcji formatki sprężynowej, co pozwoliło na:- Usunięcie 32 sprężyn z każdej formatki bez utraty jakości i funkcjonalności materaca.
- Obniżenie kosztu produkcji o 3,65 PLN na sztuce, co w skali roku przełożyło się na 201 000 PLN oszczędności.
- Zmniejszenie masy formatki, co wpłynęło na bardziej efektywny transport i obniżenie kosztów logistycznych.
- Poprawa Procesu Kontroli Jakości
Wprowadzono bardziej szczegółowe procedury kontroli jakości, co przyczyniło się do:- Redukcji zgłoszeń jakościowych o 60%, co jest dwukrotnie lepszym wynikiem niż zakładane 30%.
- Zmniejszenia liczby reklamacji oraz zwiększenia satysfakcji klientów.
- Zwiększenia efektywności operacyjnej na wydziale produkcji sprężyn.
- Szkolenia Pracowników
Przeprowadzono szkolenia dla pracowników z zakresu nowych procedur produkcyjnych oraz kontroli jakości, co zwiększyło ich świadomość jakości oraz zaangażowanie w proces produkcyjny.
Kluczowe Wyniki i Korzyści
Projekt przyniósł znaczące wyniki, które wpłynęły na poprawę jakości produktów, efektywność kosztową oraz satysfakcję klientów:
- 60% redukcja zgłoszeń jakościowych, co jest dwukrotnie lepszym wynikiem niż zakładane 30%.
- Oszczędności na poziomie 201 000 PLN rocznie, co zostało osiągnięte dzięki optymalizacji formatki sprężynowej.
- Poprawa jakości produktów, co przełożyło się na zmniejszenie liczby reklamacji oraz zwiększenie satysfakcji klientów.
- Zmniejszenie kosztów logistycznych dzięki lżejszej formatce sprężynowej.
- Zwiększenie efektywności operacyjnej na wydziale produkcji sprężyn.
Wyzwania i Przyszłe Perspektywy
Realizacja projektu nie była pozbawiona wyzwań:
- Opór przed zmianą – niektórzy pracownicy obawiali się, że zmiany mogą wpłynąć na ich wydajność lub bezpieczeństwo pracy.
- Dostosowanie procesów produkcyjnych – wymagało to zaangażowania zespołu inżynierskiego oraz ścisłej współpracy z działem jakości.
- Utrzymanie wysokiej jakości produktów – konieczne było zapewnienie, że optymalizacja formatki sprężynowej nie wpłynie na komfort użytkowników końcowych.
Jednak dzięki skutecznemu zarządzaniu projektem oraz zaangażowaniu zespołu, wszystkie przeszkody zostały przezwyciężone. Planowane jest wdrożenie podobnych rozwiązań w innych liniach produktowych, aby jeszcze bardziej poprawić jakość i efektywność kosztową.
Podsumowanie: Innowacja na Rzecz Jakości i Efektywności
Projekt optymalizacji produkcji formatki sprężynowej zakończony w 8 miesięcy jest doskonałym przykładem innowacji na rzecz jakości i efektywności. Dzięki skutecznemu zastosowaniu nowatorskich rozwiązań, udało się nie tylko osiągnąć cele jakościowe, ale również znacząco obniżyć koszty produkcji.
Ten projekt pokazuje, że innowacje w procesach produkcyjnych mogą przynieść wymierne korzyści zarówno finansowe, jak i operacyjne. To krok w stronę bardziej efektywnej przyszłości, który może stać się wzorem dla innych firm w branży meblarskiej.
Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.
POBIERZ NASZ KATALOGWhatsApp us